9月16日,安徽銅陵有色銅山礦業(yè)公司經(jīng)過(guò)為期半年多的摸索與反復(fù)實(shí)驗(yàn),終于破解極細(xì)尾砂充填沉降技術(shù)領(lǐng)域的重大難題,實(shí)現(xiàn)了全尾高濃度充填目標(biāo),極細(xì)全尾充填技術(shù)走在國(guó)內(nèi)礦山前列,打通了礦山生態(tài)建設(shè)“最后一公里”,標(biāo)志著該公司采、選、充填閉路循環(huán)的綠色生態(tài)系統(tǒng)真正形成。
工欲善其事必先其利
先進(jìn)的治污裝備是礦山環(huán)保工作的血脈。該公司深部開(kāi)采工程被列為省861重點(diǎn)工程之一,是集團(tuán)公司自主設(shè)計(jì)、自主施工、自主使用的新打造的項(xiàng)目,在建設(shè)之初就將機(jī)械化、信息化、生態(tài)化進(jìn)行深度融合。在變電、配電、用電設(shè)備上優(yōu)先布局使用低能耗產(chǎn)品;在提升、排水、供風(fēng)、球磨等突出的八大系統(tǒng)中一律采用了低能耗變頻設(shè)備;就連在地表廠房、井下巷道和固定作業(yè)點(diǎn)的照明也由節(jié)能燈全覆蓋,逐步推廣為L(zhǎng)ED燈的使用。
2015年之初,該公司為更有效對(duì)高能耗設(shè)備進(jìn)行全面監(jiān)管和控制,投資建設(shè)高能耗設(shè)備網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)?,F(xiàn)如今在辦公室里只要用電腦鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn),足不出戶就能對(duì)該礦高能耗設(shè)備運(yùn)行情況一目了然。該公司還根據(jù)國(guó)家能源戰(zhàn)略發(fā)展要求,在集團(tuán)公司成為國(guó)家能源戰(zhàn)略試點(diǎn)單位后,在2015年年初就參與了能源管理中心子項(xiàng)目建設(shè),現(xiàn)主體工程已全部結(jié)束,進(jìn)入后臺(tái)調(diào)試、數(shù)據(jù)傳輸和并網(wǎng)工作。至此,該公司能源監(jiān)管已邁上實(shí)時(shí)化、精細(xì)化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展“快車道”。
工欲善其事必先其利。 在礦山建設(shè)之,該公司就將廢水和廢氣治理、噪音控制、粉塵防治與新礦山建設(shè)做到“三同時(shí)”,還對(duì)“三廢”的防治設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)配,從源頭上做到了防患于未然。建設(shè)了萬(wàn)噸污水處理站,井下涌水、選礦和尾礦回水、精礦脫水經(jīng)處理后直接用于礦山生產(chǎn)重復(fù)使用,做到了點(diǎn)滴不漏。而最易產(chǎn)生噪音和粉塵的礦石破碎系統(tǒng)也由地表移至井下,在井下初次破碎后由新主井提升地表原礦倉(cāng),選礦車間二次破碎時(shí)采用了生產(chǎn)工藝先進(jìn)的半自磨+直線振篩閉路系統(tǒng),并采用濕式磨礦作業(yè),極大消除了粉塵和噪音,改善了作業(yè)環(huán)境對(duì)外影響。
破解國(guó)內(nèi)兩道技術(shù)難題
廢水可以循環(huán)再利用,而尾礦廢砂怎不能“打包”囤積?這是該公司所面臨的第一個(gè)環(huán)保棘手難題。由于該公司原礦礦物性質(zhì)十分復(fù)雜,在采用混合浮選的生產(chǎn)工藝后,產(chǎn)生的尾砂呈極細(xì)粒狀。該公司充填系統(tǒng)近60年來(lái)一直沿用分級(jí)尾砂處理裝置,而環(huán)評(píng)部門明確要求企業(yè)必須采用全尾砂充填工藝,由于該公司選礦排出的尾砂細(xì)料大部分在400目以下,沉淀問(wèn)題成為全尾充填技術(shù)的“攔路虎”。
凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。該公司從今年年初開(kāi)始就對(duì)極細(xì)尾砂沉降技術(shù)進(jìn)行研究,通過(guò)查找相關(guān)資料,外出考察,并與馬鞍山設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行合作。先后對(duì)充填站進(jìn)行技術(shù)改造,增加沉降裝置,采用新型絮凝劑集中添加等方式,尾砂在短短15分鐘時(shí)間內(nèi)沉降濃度由原來(lái)的30%提高到現(xiàn)在90%以上,成功破解了極細(xì)尾砂充填核心技術(shù)瓶頸,有效保證了充填料漿濃度和充填體質(zhì)量,不僅達(dá)到了國(guó)家環(huán)保要求的全尾充填目標(biāo),每年還可減少尾砂入庫(kù)量9萬(wàn)立方米。
固廢問(wèn)題迎刃而解,而廢氣難題接踵而至。該公司高溫高硫易燃礦體開(kāi)采在全國(guó)冶金行業(yè)久負(fù)“盛名”,被喻為井下的“火焰山”。高溫防自爆采礦技術(shù)一直是國(guó)內(nèi)外采礦專家、學(xué)者和科研院所所困惑的技術(shù)難題。今年3月份,該礦業(yè)公司在多年摸索高溫防自爆開(kāi)采經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再次與中南大學(xué)對(duì)此課題開(kāi)展深度合作,采取搶采搶出搶空的辦法,減少高硫礦體與空氣長(zhǎng)時(shí)間接觸反應(yīng)而產(chǎn)生大量硫煙。并通過(guò)對(duì)主化劑進(jìn)行優(yōu)化,在高硫礦體中添加主化劑達(dá)到與空氣隔絕這一防滅火工業(yè)實(shí)驗(yàn),先后在負(fù)568米至負(fù)613米9號(hào)礦體和負(fù)523米至568米西9采場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,取得了良好效果,不難大大減少硫煙產(chǎn)生,還對(duì)礦山安全生產(chǎn)提供強(qiáng)有力保障。
既要金山又要青山
節(jié)能設(shè)備再先進(jìn),如果員工不用心操作都是徒勞。該公司為確保礦山“綠色”節(jié)能產(chǎn)品應(yīng)用效益最大化,在確保安全生產(chǎn)的條件下,加大調(diào)整峰谷比用電力度,在避峰削谷上做“大文章”,對(duì)高能耗設(shè)備全方位進(jìn)行監(jiān)控,嚴(yán)格控制開(kāi)啟時(shí)間,不僅滿足了礦山正常生產(chǎn),還為礦山節(jié)省40%用電費(fèi)用。同時(shí)該公司機(jī)動(dòng)部充分利用國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)政策,變以前的屬地供電為現(xiàn)在的網(wǎng)上購(gòu)電,僅此一項(xiàng),每年節(jié)省電費(fèi)230萬(wàn)元。
“生態(tài)礦山建設(shè)并非一蹴而就,必須堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與保護(hù)并重,而長(zhǎng)期在于治理?!边@是該公司干群多年來(lái)形成的“環(huán)保觀”。據(jù)悉,銅山礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境條件屬于“復(fù)雜”類型,銅山露天在開(kāi)采的同時(shí)就一直與環(huán)境保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)治理工作相同步。
今年10月底,經(jīng)過(guò)40多年開(kāi)采的銅山露天已到吃干榨盡邊緣,該公司將決定對(duì)銅山露天進(jìn)行永久性閉坑復(fù)墾,回填量達(dá)43萬(wàn)立方米,恢復(fù)植被種植草皮1.6萬(wàn)平方米。礦山生態(tài)環(huán)境治理率、廢渣石利用率均達(dá)到100%,符合《國(guó)土資源生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的要求。同時(shí)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警監(jiān)測(cè)實(shí)施工作,對(duì)可能沉降地域采取相應(yīng)的防范措施,最大限度地減少對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境的破壞。預(yù)計(jì)完成整個(gè)生態(tài)恢復(fù)治理工程需要10年時(shí)間,先后投入資金達(dá)670多萬(wàn)元。該露天生態(tài)治理恢復(fù)后,曾經(jīng)睛天是灰、雨天是泥的銅山露天將成為歷史,呈現(xiàn)世人面前的將是山川秀美、綠樹(shù)成蔭、鳥(niǎo)語(yǔ)花香的美麗畫(huà)卷。